包裝紙盒印刷蹭傷問題是江蘇印刷廠最常見的問題之一,有些問題是表面的很快就能找準,而有些問題則是隱蔽性的,沒有足夠的耐心是很難找出來的,這里分享一下我們在包裝盒印刷中經常遇到的一種蹭傷現象,希望大家在遇到類似問題時能夠有所借鑒,少走彎路,快速排除故障。
遇到的問題是300克白卡4色+專藍,印刷時發現深蘭色實地圖案表面局部有發花發虛現象,分別位于印張前規兩個單版的中間部位,且形狀不一致、位置不固定,針對本次印品表面發花發虛質量問題,對可能造成該問題的原因進行逐一分析測試,具體過程如下:
1、由于該質量問題是在庫存紙用完后換用新紙時發生的,分析新紙可能局部厚度不均勻,導致厚度較薄處印刷不實,呈現發花發虛現象。通過千分尺對兩種紙張的厚度進行對比測量,發現兩種紙張厚度無明顯差異,最終排除紙張厚度對該質量問題的影響。
2、針對新紙表面出現質量問題的2個區域,分析新紙涂層如果不均勻,可能會導致該部位印刷適性不好,油墨轉移不良,可能在印品上呈現發花發虛現象。通過對紙張表面進行放大觀察和比對,未發現有涂層涂布不均勻現象。把未印刷的紙張“叼口”和“拖梢”調轉位置后,再進行試印,發花發虛現象仍出現在前規兩個單版的中間部位,故排除紙張涂層不勻的可能。
3、假如兩組紅色機組中有一組壓力較輕,可導致局部印刷不實問題。針對上述原因分別對每一組進行加壓,加壓后又進行試印,結果發花發虛問題無明顯變化,故排除印刷壓力較輕的影響。
4、如果兩組紅色機組的橡皮布存在老化現象,可能導致局部壓力不足造成印刷不實問題。于是,分別更換兩組橡皮布進行印刷測試,試印效果依然不理想,故排除橡皮布老化問題。
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5、如果油墨中稀釋劑等其他成分添加過多,易造成油墨局部轉移不良,導致印品表面出現發花發虛現象。通過重新更換油墨進行試印,甚至換用多種油墨,結果發花發虛問題無明顯變化,故排除油墨影響。
6、在排除了上述多種影響因素后,結合設備某一部位蹭傷造成的可能性最大,分析造成的原因可能是風量調節不當,但哪個部位的風量對印品影響最大呢?最終確定是輸紙臺風量。通過對輸紙臺的吸風量進行調整測試,發現風量越大,發花發虛現象越強;風量減小,發花發虛現象減輕。當風量調整至20%后,發花發虛現象徹底消失,故障徹底排除。
7、從整個排查過程來看,其根本原因首先是新紙相比庫存紙表面耐磨性略差,分析是具有抗劃傷性能的小分子助劑還未遷移到涂層表面所造成;其次是印刷過程中在前規定位時,前規處的紙張處于靜止狀態,而叼紙牙叼走的前一張紙處于加速運動狀態,但其“拖梢”部位還未完全從輸紙臺上脫離,輸紙臺上的吸風同樣對其有作用,在吸風作用下,其“拖梢”部位對前規處處于定位狀態的紙張產生較大壓力,同時因運動而產生的摩擦力把前規處紙張“叼口”部位蹭傷,從而導致印張前規兩個單版的中間部位出現發花發虛現象。
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找到質量問題的根本原因后,我們把實際情況及時通知了紙張生產江蘇印刷廠家,讓紙張供應商對紙張表面耐磨性進行了改進。
該質量問題的排查過程讓我們認識到,遇到問題一定要靜下心來認真分析,多方面、全方位考慮,充分發揮團隊協作作用,要不怕麻煩、敢于試驗、逐項排查,只要足夠努力用心,就沒有解決不了的問題。
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